411壳生产工艺的完善
陈启明1、程万涛1、杨群收2
(1.湖北襄阳云威机械有限公司、2.河南省铸锻工业协会专家组)
长期以来,我厂采用“套壳”*造型工艺,生产多种产品,成品率一直很高。即便是在开始生产411壳铸件时,产品质量也比较理想。但是在前一段时间生产中(由于人员的变动和原始记录的丢失),废品率很高,缩孔缺陷长时间没有得到解决。411壳铸件的几何尺寸及缩孔位置(见图1)。
图1
后对工艺修改完善,使合格品率大幅提高,产品质量稳定。本文围绕产品工艺修改完善的要点作简要介绍。
1 原工艺控制及铸件生产情况
考虑到411壳铸件的材质为QT450-10,属于薄壁壳形小件,为防止铸件出现冷隔、缩孔及缩松缺陷,我们采用了高碳当量、高温出炉等系列措施。
1.1 化学成分控制范围(见表1)
材质 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Mg(残) |
Re(残) |
分析方法 |
目标 |
3.95~4.1 |
2.6~ 2.9 |
<0.5 |
0.06 |
≤0.04 |
0.035~ 0.055 |
0.015~ 0.030 |
|
原铁水 |
4.05 |
1.1 |
|
|
|
|
|
热分析 |
球铁 |
3.947 |
2.534 |
0.374 |
0.039 |
0.013 |
0.079 |
0.016 |
光谱 |
1.2球化处理工艺及浇注工艺
球化处理采用冲入法,球化剂加入量为1.2%,孕育剂加入量为1.0%;
出炉温度(即球化处理温度)为1570℃~1580℃,首浇温度1445℃,尾浇温度1342℃,浇注时间10min。
1.3 产品的金相组织及硬度见表2
球化级别 |
石墨大小 |
珠光体(%) |
碳化物(%) |
硬度(HB) |
4 |
4~5 |
15~20 |
<2 |
170~178 |
1.4铸件存在的质量问题
钻孔加工的时候,在上图标注处出现严重的缩孔或缩松,经过多次实验,问题都没有得到彻底的解决。客户着急且有意见。
2 对原工艺再分析
2.1 原工艺设计思路
a.单纯的认为含碳高,石墨膨胀量大,可以减少铸件内部的缩松;碳高,铁水的流动性好。所以把含碳量控制在4.0%左右;
b.该铸件属于薄壁件,担心出现冷隔缺陷,把出炉温度定到1570~1580℃。
2.1 对原工艺再分析
按照我们原来设定的碳、硅含量,碳当量约为4.9%,远离球铁的共晶点,无论过高于共晶点,或者过低于共晶点,都会影响铁水的流动性;原铁水的含碳量越高,球化处理后的降碳量就越大,影响铁水质量。
出炉温度过高,使本来用电炉熔炼铁水,就易造成铁水缺少晶核的现象,更加雪上加霜;
浇注温度高,有利于补缩。但是浇注温度过高,铁液的体积膨胀量增大,凝固时的体收缩率和线收缩率就越高,铸件就越容易产生裂纹、缩孔、缩松缺陷。
浇注温度过高,铁水氧化,铸件易产生气孔、冷隔缺陷。在熔炼过程中,金属由固体变成液体时,吸收和溶解气体能力急剧增加,金属液温度越高,气体溶解度越大。可以打个比喻,盐在冷水中10~12%就饱和了,但是在热水中可含20~30%。金属液过热度越高,溶化时间越长,金属吸收气体的量就越多(特别是用电炉冶炼操作不当时),含气量大的金属液浇注到砂型中后,金属液在冷却凝固过程中,气体就会重新析出,析出的气泡如果能从金属液中浮出液面散去,铸件就不会产生气孔。当气体溶解度过多,特别是氧化严重的金属液,而又没有采取脱氧措施,来不及浮出散掉的气体,当金属液凝固后,铸件就会出现气孔。
球化处理铁液温度过高,覆盖剂以及球化剂熔化速度过快,由于纯Mg的密度1.74g/㎝3,熔点651℃,沸点1105℃,即便是由于Mg与Si化合后提高了合金的熔点,但也低于1400℃,更何况球化温度控制在1570℃。另外,铁液温度过高,铁液往往氧化严重,由于Mg和Re易与氧化物产生化合反应,高温使得Mg和Re的大量损耗和蒸发,降低其吸收率,影响球化质量。
3 修改后工艺控制及铸件生产情况
3.1化学成分控制范围见表3
时间 |
材质 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Mg(残) |
Re(残) |
分析 方法 |
目标 |
3.65~3.9 |
2.5~ 2.7 |
<0.5 |
≤0.06 |
≤0.04 |
0.035~ 0.055 |
0.015~ 0.030 |
|
|
5月 |
原水 |
3.85 |
1.35 |
|
|
|
|
|
热分析 |
球铁 |
3.83 |
2.57 |
0.363 |
0.03 |
0.012 |
0.054 |
0.018 |
光谱 |
|
6月 1号 |
原水 |
3.86 |
1.3 |
|
|
|
|
|
热分析 |
球铁 |
3.76 |
2.6 |
0.31 |
0.05 |
0.011 |
0.51 |
|
光谱 |
|
6月 6号 |
原水 |
3.9 |
1.3 |
|
|
|
|
|
热分析 |
球铁 |
3.79 |
2.61 |
0.31 |
0.05 |
0.01 |
0.045 |
|
光谱 |
3.2球化处理工艺及浇注工艺温度
球化处理仍采用冲入法,球化剂加入量1.1~1.2%、孕育剂加入量为0.8~1.0%,增加浮硅孕育0.2%。
球化处理温度、浇注温度和浇注时间控制见表4。
时间 |
出炉温度(℃) |
首浇温度(℃) |
尾浇温度(℃) |
浇注时间(min) |
(目标要求) |
1500+20 |
1400 |
1290 |
<10 |
5月 号 |
1520 |
1395 |
1280 |
9 |
6月1号 |
1520 |
1380 |
1280 |
9 |
6月6号 |
1521 |
1376 |
1261 |
9 |
3.3工艺调整后的结果
1)铸件的金相组织及硬度(见表5)
球化级别 |
石墨大小 |
珠光体(%) |
碳化物(%) |
硬度(HB) |
3 |
5~6 |
10~15 |
<1 |
168~170 |
2)铸件的合格率及客户满意度
第一次送铸件250件,加工后因缩松缺陷废1件,合格率99.6%;
第二次500件,加工后因缩松缺陷废4件,合格率99.2%(其它原因废6件);
调整成分及温度后,不仅411壳的成品率得到稳定提高,同时2402N-036轴承座的成品率也得到稳定提高,生产108件无废品;153前底板生产105件无废品。
通过修改铸件化学成分的含量及调整球化处理温度,同时在操作上又采取了一些措施,产品质量稳定提高,得到用户的一致好评。
注:*“套壳”是我公司结合“铁模覆砂”工艺研究的一种新工艺,即壳型外套金属套,铸型不但具有像铁模覆砂那样可以防止壁移动、对铸件激冷效果,还具有不需要烘烤加热铁模的优点。